經過調查發現:由於該蝸輪箱調節閥杆尺寸較細(xì)長,直(zhí)線度難以保持,且與插座係螺栓連接(jiē),經過(guò)幾次拆裝、調校後很難保持(chí)同軸度。
因此,泵柱塞行程調節時原設計的微調過程發生了(le)變化,常出現調節滯後和卡澀現象,頻(pín)繁的軸向位移使曲軸和蝸輪套內孔之間產生偏磨、卡澀等異常磨損。
由此使(shǐ)油溫升高,潤滑油氧(yǎng)化變質加快.粘度降(jiàng)低,並使摩擦表(biǎo)麵分(fèn)子間產(chǎn)生(shēng)擴散、吸附,引起表麵材料的結構變化,金屬軟(ruǎn)化,顆(kē)粒脫落進人油中。摩擦副麵就產生摩粒運動,局部油膜遭到破壞,造成非(fēi)正常瞎損。
如此形成惡性(xìng)循環,潤滑條件(jiàn)不斷劣化,使蝸輪(lún)箱連杆襯套與(yǔ)偏心輪、曲軸(zhóu)頭與插座配合處不斷磨損、脫落(luò)、間隙超標,振動(dòng)、噪音(yīn)明顯加(jiā)劇、變大,並使N型曲軸頭(tóu)兩連接螺栓承受(shòu)較大力矩,最終鬆動或疲勞斷裂。
泵柱塞行程無法調節,吸(xī)收塔液位難以平衡,被(bèi)迫倒泵檢修。