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工藝改進的蝸輪箱

2014-06-09 21:08:49

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工藝改進的蝸輪箱
 
    改進後(hòu)工藝方案的確定蝸輪箱問題經反(fǎn)複探索試驗(yàn),我們認為采用整箱漏模壓板工藝方案,即分型麵由大、小齒圈中間(jiān)移到了大齒圈的上麵,大齒圈做(zuò)為(wéi)小齒圈的漏模導板,然後再做一個(gè)大齒圈的漏模導板,使大、小齒圈的型腔成為一個整體在一箱(下箱)內,雙麵模(mó)板工裝如所示。
 
    蝸輪(lún)箱操作(zuò)過程為:上型板同上箱一同與下箱分開,上(shàng)模板從上箱中起出,起下箱模型時,首先(xiān)起內模,這時外模作為內模(mó)導板,控製內模齒(chǐ)形(xíng),然後起外模,由下模板(導(dǎo)板)控製外模齒形,最後起出下模板(bǎn),合箱(xiāng),脫箱(xiāng),埋(mái)箱。很巧妙地解決了蝸輪箱問題(tí),同時由(yóu)於壓頭增高,使澆不足問題也得到了很(hěn)好的解決。
 
    改進後的工裝簡齒形尺寸超差問題經多次試驗,我們采用了尺寸負數(shù),即在不影響齒輪正常工作的前提下,將齒形的尺寸(cùn)減少(shǎo)一定數值,把由於球鐵凝固(gù)過程中的(de)石墨化膨脹力(脹型力)造成(chéng)的鑄(zhù)件尺寸增大(dà)的數值(zhí)在工裝設計時加上相應的負值,如齒厚(hòu)原來尺寸為45mm,現在3.8mm.使生產出來的鑄件齒形尺寸不超差,而且不經返修即可使用,齧合效果很好(hǎo)。
 
    在型砂方麵我(wǒ)們嚴格控製此類鑄件的麵砂。一方(fāng)麵控製粒度,原砂粒度由原來的70/140目改為140/200目。另一(yī)方麵控製其性能,如強度、水份等。同時造型操作時保證型腔的硬度值(zhí)在70度以上,使齒麵的(de)粗糙度有了很大改觀。
 
    工裝設計及製造注意的問題上、下模與(yǔ)導板的間隙上、下模與導板之間是(shì)有間隙的(俗稱滑動配合),而且,間隙值均為0.1mm左(zuǒ)右,在模具製造時應(yīng)特別注意,如果間隙值小,則起模困難(nán),間隙值過大,起模也困難(nán),且工裝也易損壞。上、下模之間的(de)同心度(dù)是靠定位(wèi)環(huán)來保證的。起模斜度上、下(xià)模齒部盡(jìn)管用導板漏模(mó)方式起(qǐ)模,不需要常規起模斜度。但為了防止製造時產生倒(dǎo)撥(bō)模斜度,我們確定的起模斜(xié)度為05度,實際(jì)操作效果很好。
 
    蝸(wō)輪箱改進(jìn)後效果工藝、工裝改進(jìn)後,經驗證,很快投入了(le)正(zhèng)式生產,結果由於錯箱而造成的廢品為零;澆不足而產生的廢(fèi)品為1以下,由於掉砂產生(shēng)的廢品也有明顯下降,總的廢品率僅(jǐn)為24,而且成(chéng)品不需返(fǎn)修研配工序,使用(yòng)效果(guǒ)很好。蝸輪箱通過改進,我們對手工潮模砂型鑄造齒輪(鑄齒)的生產工藝有了一定的經驗和數據,為(wéi)今(jīn)後類似鑄件的生產奠定了基礎。若年生產量按3000件(jiàn)計算,直接(jiē)經濟效益約28萬元。
蝸輪箱
 
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